近日,西北轴承装备制造公司成功完成中大型车间关键设备“M10400无心磨床导轮轴变速箱”的专项维修。该设备长期备受噪音过大与频繁卡滞问题困扰,此次维修彻底解决隐患,使这台“功勋设备”重焕生机,为保障生产节奏、提升产品质量奠定了坚实基础。
在具体维修过程中,技术团队更换了全部轴承,并对部分轴承进行了重新配置,从源头降低了传动系统的振动与温升,确保了设备长周期运行的可靠性;借助精密测量工具,对蜗轮蜗杆啮合位置进行了多次测量与校准,彻底消除了因长期磨损和振动引起的定位偏差,显著提升了传动平稳性与效率,大幅降低了噪音和磨损风险。同时,对各级传动轴承的游隙进行了精细化调整与消除,增强了变速箱的传动刚性,实现了无间隙、高响应的运转效果,从根本上解决了转动“飘忽不定”的顽疾。此外,对导杆的直线度和表面磨损情况也进行了检测与修复,保障其与配套部件的配合精度,运动功能恢复平滑顺畅,整个操纵系统运作恢复正常。
下一步,装备制造公司将继续秉持“精益求精,客户至上”的原则,为各车间稳定、高效、高质量运行提供坚实的技术保障与设备支持,为公司高质量发展持续赋能。