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收藏 | 举报 2013-12-16 17:27   关注:270   回答:0

锤式破碎机主轴承损坏的处理办法

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客户反映锤式破碎机运行中突然发现噪音增大,机身振动,停机检查后发现轴承松动,造成锥形衬套损坏及主轴磨损严重,修复无效,造成故障的原因是轴承装配紧度不够,时间长了就会松动,我们看一下遇到这种情况如何处理。

(1)主轴修复。采用TS215耐磨修补剂进行修补并冷加工,达到原配合尺寸。首先将磨损轴径处车圆后再车成螺纹状,螺距为1.6~2mm,螺纹深度1.8~2.2mm,表面不要太光,并清除油污;配好JS215耐磨修补剂,直接将修补剂涂敷于螺纹处(轴在车床上),厚度要大于原轴径2mm左右,在40℃左右温度下固化24h以上(车床最好不停);待修补剂固化后,进行车削冷加工,使尺寸达到320。

(2)与24168轴承的装配工艺。先用30B工字钢、M56螺杆以及足够长的套筒(320)等材料设计加工一个龙门架:再将轴承与锥形衬套装到加工好的轴上(基本装到位),把套筒套在轴上顶住轴承端面;然后把龙门架固定在破碎机转子总成上(180°孔内),吊车配合将电动液压千斤顶(500t)放置在龙门架尾端,调整螺杆达到一定紧度,找正龙门架与破碎机转子端面平行;确定无误后,最后起动千斤顶,将轴承压紧,压力为12~14MPa,压紧后的轴承游隙为0.075(原有游隙为0.55,旧轴承)。

自2000年12月9日修复与装配后使用至今,已经正常运转近4年,除轴承正常磨损外没有出现过任何事故,运转良好,达到了修复装配后的技术要求和使用效率,确保了生产的正常运营。